ການ​ແກ້​ໄຂ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແຕກ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ Insulation Threading Profile Notch ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ Extrusion

ການ​ແກ້​ໄຂ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແຕກ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ Insulation Threading Profile Notch ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ Extrusion

1 ພາບລວມ

ຂະບວນການຜະລິດກະທູ້ insulation ຄວາມຮ້ອນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສະລັບສັບຊ້ອນ, ແລະຂະບວນການ threading ແລະ laminating ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຊັກຊ້າ. ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການນີ້ແມ່ນສໍາເລັດໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຫນັກຂອງພະນັກງານແຖວຫນ້າຈໍານວນຫຼາຍ. ເມື່ອ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ປະ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເສັ້ນ​ດ່າງ​ປະ​ສົມ​ປະ​ກອບ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​, ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ເປັນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​.

ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດຂອງ insulation threading profile, profile ມັກຈະຖືກຂູດເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ. ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອໃນຂະບວນການນີ້ແມ່ນການແຕກຂອງຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງແຜ່ນ insulating ຄວາມຮ້ອນ. ມີຫຼາຍເຫດຜົນສໍາລັບການ cracking ຂອງແຖບ insulating ຄວາມຮ້ອນ, ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ຂະບວນການຊອກຫາເຫດຜົນຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງເຊັ່ນ: ຫາງຫົດແລະ stratification ທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການ extrusion, ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ການ cracking ຂອງ notches ຂອງ. ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ profile insulation ຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການ threading ແລະ laminating, ແລະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການປັບປຸງ mold ແລະວິທີການອື່ນໆ.

2 ປະກົດການບັນຫາ

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ insulation insulation ຄວາມ​ຮ້ອນ​, cracking batch ຂອງ notches insulating ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​. ຫຼັງຈາກການກວດສອບ, ປະກົດການຮອຍແຕກມີຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນ. ມັນ cracks ທັງຫມົດໃນຕອນທ້າຍຂອງຮູບແບບສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ແລະຄວາມຍາວຂອງ crack ແມ່ນຄືກັນ. ມັນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ (20-40cm ຈາກທ້າຍ), ແລະມັນຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການແຕກ. ຮູບພາບຫຼັງຈາກການແຕກແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 1 ແລະຮູບ 2.1695571425281

ຮູບທີ 1 ແລະຮູບທີ 2

3 ການ​ຊອກ​ຫາ​ບັນ​ຫາ​

1) ທໍາອິດ, ຈັດປະເພດໂປໄຟທີ່ມີບັນຫາແລະເກັບຮັກສາໄວ້ຮ່ວມກັນ, ກວດເບິ່ງປະກົດການຮອຍແຕກໂດຍຫນຶ່ງ, ແລະຊອກຫາຄວາມຄ້າຍຄືກັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການແຕກ. ຫຼັງຈາກການຕິດຕາມຊ້ໍາຊ້ອນ, ປະກົດການຮອຍແຕກມີຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນ. ມັນທັງຫມົດ cracks ໃນຕອນທ້າຍຂອງຮູບແບບດຽວ. ຮູບຮ່າງຂອງຕົວແບບທີ່ມີຮອຍແຕກເປັນວັດສະດຸທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ມີຢູ່ຕາມໂກນ, ແລະຄວາມຍາວຂອງຮອຍແຕກແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ. ພາຍໃນ (20-40cm ຈາກທ້າຍ), ມັນຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຫຼັງຈາກ cracking ສໍາລັບໃນຂະນະທີ່.

2) ຈາກບັດຕິດຕາມການຜະລິດຂອງ batch ຂອງ profile ນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາຈໍານວນ mold ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງປະເພດນີ້, ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ຂະຫນາດ geometric ຂອງ notch ຂອງຕົວແບບນີ້ໄດ້ຖືກທົດສອບ, ແລະຂະຫນາດ geometric ຂອງຄວາມຮ້ອນ. ແຖບ insulation, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງ profile ແລະຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວແມ່ນທັງຫມົດພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

3) ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດປະສົມ, ຕົວກໍານົດການຂະບວນການປະສົມແລະການດໍາເນີນງານການຜະລິດໄດ້ຖືກຕິດຕາມ. ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​, ແຕ່​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຮອຍ​ແຕກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ batch ຂອງ profile ໄດ້​ຖືກ​ຜະ​ລິດ​.

4) ຫຼັງຈາກການກວດສອບຮອຍແຕກຢູ່ທີ່ຮອຍແຕກ, ບາງໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຖືກພົບເຫັນ. ພິຈາລະນາວ່າສາເຫດຂອງປະກົດການນີ້ຄວນຈະເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງ extrusion ທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການ extrusion.

5) ຈາກປະກົດການຂ້າງເທິງ, ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າສາເຫດຂອງຮອຍແຕກບໍ່ແມ່ນຄວາມແຂງຂອງ profile ແລະຂະບວນການປະສົມ, ແຕ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າເກີດມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິ extrusion. ເພື່ອກວດສອບສາເຫດຂອງບັນຫາຕື່ມອີກ, ການທົດສອບຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ.

6) ໃຊ້ຊຸດ molds ດຽວກັນເພື່ອດໍາເນີນການທົດສອບໃນເຄື່ອງ tonnage ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີຄວາມໄວ extrusion ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ 600 ໂຕນແລະເຄື່ອງຈັກ 800 ໂຕນເພື່ອດໍາເນີນການທົດສອບຕາມລໍາດັບ. ຫມາຍຫົວວັດສະດຸແລະຫາງວັດສະດຸແຍກຕ່າງຫາກແລະຫຸ້ມຫໍ່ໃສ່ກະຕ່າ. ຄວາມແຂງຫຼັງຈາກອາຍຸຢູ່ທີ່ 10-12HW. ວິທີການຂັດນ້ໍາທີ່ເປັນດ່າງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບ profile ຢູ່ຫົວແລະຫາງຂອງວັດສະດຸ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຫາງວັດສະດຸໄດ້ຫົດຫາງແລະປະກົດການ stratification. ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ແຕກ​ໄດ້​ຖືກ​ກໍາ​ນົດ​ວ່າ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຈາກ​ຫາງ​ຫົດ​ຕົວ​ແລະ stratification​. ຮູບພາບຫຼັງຈາກການ etching alkali ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 2 ແລະ 3. ການທົດສອບປະສົມໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນ batch ຂອງ profile ນີ້ເພື່ອກວດກາເບິ່ງປະກົດການ cracking. ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 1.

1695571467322

ຮູບທີ 2 ແລະ 3

1695571844645ຕາຕະລາງ 1

7) ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ, ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຮອຍແຕກຢູ່ທີ່ຫົວຂອງວັດສະດຸ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງຮອຍແຕກຢູ່ຫາງຂອງວັດສະດຸແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ສາເຫດຂອງການແຕກມີພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງເຄື່ອງແລະຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງ. ອັດຕາສ່ວນຮອຍແຕກຂອງວັດສະດຸຫາງແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຍາວຂອງເລື່ອຍຂອງອຸປະກອນຫາງ. ຫຼັງຈາກສ່ວນຂອງຮອຍແຕກຖືກແຊ່ນ້ໍາເປັນດ່າງແລະທົດສອບ, ຫາງຫົດຕົວແລະການ stratification ຈະປາກົດ. ເມື່ອຫາງທີ່ຫົດຕົວແລະສ່ວນການແບ່ງຊັ້ນຖືກຕັດອອກ, ຈະບໍ່ມີການແຕກ.

4 ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ

1) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮອຍແຕກຂອງ notch ທີ່ເກີດຈາກເຫດຜົນນີ້, ປັບປຸງຜົນຜະລິດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດສໍາລັບການຄວບຄຸມການຜະລິດ. ການແກ້ໄຂນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບແບບນີ້ທີ່ extrusion die ແມ່ນຕາຍແປ. ການຫົດຫາງແລະປະກົດການ stratification ທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ extrusion ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບເຊັ່ນ: ການແຕກຂອງ notches ທ້າຍໃນລະຫວ່າງການປະສົມ.

2) ໃນເວລາທີ່ຍອມຮັບ mold ໄດ້, ຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂະຫນາດ notch; ໃຊ້ວັດສະດຸດຽວເພື່ອສ້າງ mold ປະສົມປະສານ, ເພີ່ມຫ້ອງເຊື່ອມສອງເທົ່າໃສ່ແມ່ພິມ, ຫຼືເປີດ mold ແຍກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຫາງຫົດແລະການ stratification ໃນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ.

3) ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ extrusion, ດ້ານຂອງ rod ອະລູມິນຽມຕ້ອງສະອາດແລະບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ນ້ໍາມັນແລະການປົນເປື້ອນອື່ນໆ. ຂະບວນການ extrusion ຄວນຮັບຮອງເອົາຮູບແບບ extrusion ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ. ນີ້ສາມາດຊ້າລົງຄວາມໄວລົງຂາວໃນຕອນທ້າຍຂອງ extrusion ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຫົດຫາງແລະ stratification.

4) ອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຄວາມໄວສູງ extrusion ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ extrusion, ແລະອຸນຫະພູມຂອງ rod ອະລູມິນຽມໃນເຄື່ອງໄດ້ຖືກຄວບຄຸມລະຫວ່າງ 460-480 ℃. ອຸນຫະພູມ mold ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ 470 ℃ ± 10 ℃ , ອຸນຫະພູມຖັງ extrusion ຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ປະມານ 420 ℃ , ແລະອຸນຫະພູມ extrusion outlet ຄວບຄຸມລະຫວ່າງ 490-525 ℃ . ຫຼັງຈາກ extrusion, ພັດລົມແມ່ນເປີດສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນ. ຄວາມຍາວທີ່ເຫຼືອຄວນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 5 ມມກ່ວາປົກກະຕິ.

5) ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດປະເພດຂອງໂປຣໄຟລ໌ນີ້, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອເພີ່ມກໍາລັງ extrusion, ປັບປຸງລະດັບຂອງ fusion ໂລຫະ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດສະດຸ.

6) ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ extrusion, ຖັງນ້ໍາ alkali ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມລ່ວງຫນ້າ. ຜູ້ປະຕິບັດການຈະຕັດຫາງຂອງວັດສະດຸເພື່ອກວດກາເບິ່ງຄວາມຍາວຂອງຫາງທີ່ຫົດຕົວແລະ stratification. ເສັ້ນດ່າງສີດຳຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ເປັນດ່າງ ຊີ້ບອກວ່າຫາງທີ່ຫົດຕົວ ແລະການແບ່ງຊັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເລື່ອຍ​ຕໍ່​ໄປ​, ຈົນ​ກ​່​ວາ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂ້າມ​ແມ່ນ​ສົດ​ໃສ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ເສັ້ນ​ດ່າງ​ສີ​ດໍາ​, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ 3-5 rods ອາ​ລູ​ມິ​ນຽມ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຍາວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຫາງ​ຫົດ​ຕົວ​ແລະ​ການ​ແບ່ງ​ຊັ້ນ​. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຫົດຕົວຂອງຫາງແລະ stratification ຈາກການຖືກນໍາໄປຫາຜະລິດຕະພັນ profile, 20cm ແມ່ນເພີ່ມຕາມຄວາມຍາວທີ່ສຸດ, ກໍານົດຄວາມຍາວຂອງ sawing ຂອງຫາງຂອງແມ່ພິມ, ຕັດອອກຈາກພາກສ່ວນທີ່ມີບັນຫາແລະເລີ່ມ sawing ເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ຫົວແລະຫາງຂອງວັດສະດຸສາມາດ staggered ແລະ sawed ຢືດຢຸ່ນ, ແຕ່ຂໍ້ບົກພ່ອງຕ້ອງບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນ profile. ຄວບຄຸມແລະກວດກາໂດຍການກວດສອບຄຸນນະພາບເຄື່ອງ. ຖ້າຄວາມຍາວຂອງຫາງທີ່ຫົດຕົວແລະ stratification ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດ, ເອົາ mold ອອກໃນເວລາແລະຕັດ mold ຈົນກ່ວາມັນເປັນປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດປົກກະຕິ.

5 ບົດສະຫຼຸບ

1) ຫຼາຍໆຊຸດຂອງເສັ້ນລວດ insulating ຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໂດຍໃຊ້ວິທີການຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້ຖືກທົດສອບແລະບໍ່ມີຮອຍແຕກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄ່າລັກສະນະການຫັກຂອງໂປຣໄຟລ໌ທັງໝົດບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ GB/T5237.6-2017 ຄວາມຕ້ອງການ “ໂຄງສ້າງອາລູມີນຽມໂລຫະປະສົມເລກ 6: ສໍາລັບ insulating Profiles”.

2) ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບກວດກາປະຈຳວັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ແກ້ໄຂເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໂປຣໄຟລອັນຕະລາຍໄຫຼເຂົ້າສູ່ຂະບວນການປະສົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຂະບວນການຜະລິດ.

3) ນອກເຫນືອໄປຈາກການຫຼີກເວັ້ນການ cracking ທີ່ເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ extrusion, shrink ຫາງແລະ stratification, ພວກເຮົາສະເຫມີຄວນຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບປະກົດການຮອຍແຕກທີ່ເກີດຈາກປັດໃຈເຊັ່ນ: ເລຂາຄະນິດຂອງ notch, ຄວາມແຂງຂອງຫນ້າດິນແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງວັດສະດຸແລະຕົວກໍານົດການຂະບວນການ. ຂອງຂະບວນການປະສົມ.

ແກ້ໄຂໂດຍ May Jiang ຈາກ MAT Aluminum


ເວລາປະກາດ: ມິຖຸນາ-22-2024